擠出機(jī)堵塞,也就是俗稱的堵頭,是一個(gè)有點(diǎn)3D打印機(jī)使用經(jīng)驗(yàn)的人都遇到過的問題。打印了好幾個(gè)小時(shí),等到欣喜的準(zhǔn)備去收獲成果的時(shí)候,卻發(fā)現(xiàn)模型打一半停止了,實(shí)在是令人心塞。那么,遇到這種狀況應(yīng)該怎么找原因,又怎么解決故障呢?請(qǐng)看打印派小編給你支招~
1、斷絲堵頭
由于耗材斷裂引起的堵頭,斷裂處耗材形成錯(cuò)位,進(jìn)不去料了。
解決方法:用鑷子將耗材拉出后更換新的耗材。
2、擠絲輪太緊或太松
擠絲輪太緊,就會(huì)導(dǎo)致耗材被磨損,造成出絲不暢而堵頭;另外,有些耗材比較軟,如果正好其中一段經(jīng)歷的回抽次數(shù)過多,容易發(fā)生斷裂導(dǎo)致堵頭。
擠絲輪太松,會(huì)使耗材缺少前進(jìn)動(dòng)力而不能正常出絲,也易造成堵頭。
解決方法:調(diào)整擠出機(jī)彈簧松緊度。
3、材料雜質(zhì)較多
有些不良廠家出的耗材比較渣,雜質(zhì)多了很容易堵頭。
解決方法:加熱到230-240度,手動(dòng)放料試試,清洗噴嘴;如果放不出料,可以用0.35mm清理噴頭專用鉆頭疏通一下,然后換好點(diǎn)的耗材。
4、噴頭溫度高了或低了
這個(gè)很好解釋,溫度低材料未完全融化造成堵頭。
溫度太高了,容易造成材料碳化堵頭。
解決方法:用測溫模型來測試最佳的打印溫度后調(diào)整。
材料碳化堵頭了也可以用清理鉆頭(下圖)疏通下,然后調(diào)整溫度。
5、步進(jìn)電機(jī)電流過小或過大
電流過小將導(dǎo)致擠出機(jī)扭矩過小,擠出不順。
電流過大將會(huì)導(dǎo)致電機(jī)和驅(qū)動(dòng)模塊過熱 (很少發(fā)生),然后出各種問題。
一般廠家出廠前都會(huì)調(diào)試好,但在運(yùn)輸途中或者使用過程中的震動(dòng)都有可能會(huì)導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)模塊電位器變化。
解決方法:調(diào)驅(qū)動(dòng)模塊電位器至廠商設(shè)定的電壓范圍,加散熱片風(fēng)扇。
6、溫度傳感器失效
打印時(shí)實(shí)際上沒有達(dá)到設(shè)定的溫度,可能的原因有:
導(dǎo)線接觸不良,可以用萬用表測一下,調(diào)整調(diào)整;
螺絲固定太緊導(dǎo)致熱電偶上的耐熱管破裂,金屬絲貼在加熱頭鋁塊上發(fā)生短路。
解決方法:更換熱電偶,擰松固定螺絲或者采用耐高溫膠帶將熱電偶綁在加熱頭上。
熱電偶探頭失效(很少發(fā)生)
解決方法:更換傳感器。
7、快速接頭送料管脫出
遠(yuǎn)程擠出機(jī)會(huì)發(fā)生,堵頭時(shí)擠出機(jī)電機(jī)繼續(xù)工作,嚴(yán)重時(shí)耗材將送料管頂出。
解決方法:解決堵頭問題后將送料管減去一段后再插入。
8、快速接頭鋼片碎裂
解決方法:跟換快速接頭。
9、擠出機(jī)處喉管過長
喉管過長了會(huì)卡到擠出機(jī)齒輪,尤其是遠(yuǎn)程擠出機(jī)回抽時(shí),快速接頭發(fā)生回差時(shí)容易發(fā)生 。近程擠出機(jī)一般不會(huì)發(fā)生。
解決方法:縮短喉管。
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